基于PLC和變頻器的全自動給水系統研究
1 引言
隨著變頻器技術的日益成熟,變頻調速技術在各個領域得到了廣泛的應用。全自動給水系統以其節能、安全、高品質的供水質量等優點,在小區供水和工廠供水控制中發揮了很大的作用。
根據某洗衣機進水電磁閥生產廠家的需要,為了給該廠電磁閥性能測試生產線提供基準恒壓水源,本文利用PLC控制技術和變頻調速技術設計的全自動給水系統,能較好地滿足生產需求,水壓精度較高。為了不浪費水資源,系統還具有自動水循環功能。
2 全自動給水系統組成及實現原理
全自動給水系統的基本控制策略是:采用可編程控制器(plc)與變頻調速裝置構成控制系統,進行優化控制泵組的調速運行,并自動調整泵組的運行臺數,完成供水壓力的閉環控制,即根據實際設定水壓自動調節水泵電機的轉速和水泵的數量,自動補償用水量的變化,以保證供水管網的壓力保持在設定值,既可以滿足生產供水要求,還可節約電能,使系統處于可靠工作狀態,實現恒壓供水。
變頻調速全自動給水系統由變頻器、泵組電機、供水管網、儲水箱、智能pid調節器、壓力變送器、plc控制單元等部分組成,控制系統原理圖如圖1所示。其中變頻器的作用是為電機提供可變頻率的電源,實現電機的無級調速,從而使管網水壓連續變化,同時變頻器還可作為電機軟啟動裝置,限制電機的啟動電流。壓力變送器的作用是檢測管網水壓。智能pid調節器實現管網水壓的pid調節。plc控制單元則是泵組管理的執行設備,同時還是變頻器的驅動控制,根據用水量的實際變化,自動調整其它工頻泵的運行臺數。變頻器和plc的應用為水泵轉速的平滑性連續調節提供了方便。水泵電機實現變頻軟啟動, 消除了對電網、電氣設備和機械設備的沖擊控制工程網版權所有,延長機電設備的使用壽命。
3 全自動給水系統控制系統硬件設計
全自動給水系統采用三套電機-水泵對水網進行恒壓供水,每臺電機均可工作在變頻方式或工頻方式,但每次僅有一臺電機工作在變頻調速狀態。工作時可根據實際情況選擇,變頻器根據實際水壓的變化,不斷地調整水泵轉速,通過調節流量達到恒定水壓的目的。另外,可編程序控制器根據當前水泵的供水情況對其進行合理切換, 及時增泵和減泵,實現最佳匹配。
3.1 全自動給水系統主控電路設計
電控系統的主電路由3臺電機分別為m1、m2和m3。接觸器km1、km2、km3分別控制電機m1、m2和m3變頻或工頻運行,fr1、fr2、fr3分別為3臺水泵電機過載保護的熱繼電器,qs1、qs2、qs3、qs4分別為變頻器和3臺水泵電機主電路的隔離開關,fu1為主電路的熔斷器,vvvf為通用變頻器。
3.2 智能pid調節器和變頻器接線圖
變頻器選用三墾公司的shf系列,功率分別為7.5kw,1.5kw和15kw,變頻器采用模擬量控制方式。通過變頻器對電機水泵實現軟啟動功能。圖2為pid調節器和變頻器的接線圖。變頻器根據pid調節器輸出信號控制工程網版權所有,及時調節輸出頻率,改變電機和水泵的轉速,調節系統供水量,使供水管網中的壓力穩定在設定壓力值上。
3.3 全自動給水系統plc輸入/輸出地址分配
根據對控制系統的分析,本系統選用中達電通公司的dvp60es00t2 plc實現控制,共有60點輸入輸出,其中36個輸入點,24個晶體管輸出點,交流供電,其環境溫度、抗沖擊、抗噪聲等性能指標均能滿足要求,附表為plc輸入/輸出地址分配表。
4 全自動給水系統軟件設計
系統的軟件設計包括plc的程序設計和變頻器的功能參數設定。這里主要討論plc的程序設計。
plc的程序設計包括手動控制和自動控制的程序設計,手動部分是通過按鈕控制電機在工頻下運行和停止,主要考慮系統調試或檢修時用。
當選擇開關打到"自動"時,系統能夠進入自動工作狀態,由plc和變頻器聯合控制各臺電機的投入或切除、工頻或變頻運行方式。供水系統共有3臺泵組電機,在根據水壓決定投入泵組臺數后,只有最初投入的電機進行變頻調速,其它后投入的電機則在工頻下全速運行,泵組電機的切換過程由邏輯控制單元plc實現。
圖3為選擇p1泵為變頻泵,p2、p3泵為工頻泵時的plc狀態轉移圖。假設增泵順序為p1、p3和p2,當供水設備開始工作時,先起動變頻泵p1,當管網水壓達到設定值時,變頻器的輸出頻率則穩定在一定數值上。當用水量增加時,水壓降低,壓力變送器把水管出口變化了的總管實際壓力信號變成4~20 ma的標準信號送入智能pid調節器, pid回路調節器經運算,得出調節參數送給變頻器,使變頻器的輸出頻率上升,水泵的轉速提高,水壓上升。如果用水量增加很多,使變頻器的輸出頻率達到最大值(50hz)時,